隨著工業(yè)設備智能化與自動化的發(fā)展,設備維護的重要性日益凸顯。設備運行中的故障,不僅會影響生產進度,還可能導致設備的進一步損壞,甚至造成安全隱患。因此,如何通過科學有效的手段,提前發(fā)現和預防設備故障成為企業(yè)關注的重點。振迪檢測作為一家20多年的設備故障診斷服務商,通過振動分析等技術手段,成功幫助客戶解決了絞線機設備的故障問題,提升了生產效率。
客戶背景
某**精密制造企業(yè)客戶在生產過程中使用的絞線機是關鍵設備。然而,近期絞線機在運行至高轉速時(超過3000RPM),頻繁出現振動值異常升高的現象,嚴重影響了設備的正常運作。
故障分析:振動檢測揭示問題根源
振迪檢測團隊接到客戶的需求后,第①時間派遣工程師前往現場,使用瑞典VMI公司的VIBER-X5高級振動分析儀對絞線機進行了***的振動分析。通過精密的振動檢測和頻譜分析,發(fā)現該絞線機在高速運轉時,2X振動頻率異常偏高,表明設備在某些特定運行條件下存在結構性問題。進一步分析顯示,問題的根源在于設備的動平衡不良及絞工部件在高轉速下的變形。
動平衡校正與材料更換:解決故障的關鍵
針對問題,振迪檢測團隊首先實施了激光對中與動平衡校正。通過精確調整,絞線機在3000RPM的校正轉速下,1#軸承的振動值由原來的2.67mm/s降低至0.59mm/s,2#軸承的振動值由2.37mm/s降低至0.46mm/s,表明動平衡調整后設備的振動狀況得到了***改善。
然而,盡管動平衡問題得到了控制,2X振動頻率仍未全部消失。通過空載測試和進一步的頻譜分析,振迪檢測工程師發(fā)現2X振動頻率的高振幅與鋼質絞工部件在高轉速下的通過頻率有關。為快速解決問題,振迪檢測建議客戶更換為碳纖維材質的絞工部件,以減少高轉速下的部件變形,**終大幅度降低振動頻率。
結果與成效:設備性能大幅提升
在實施了動平衡校正及材料更換后,客戶的絞線機設備性能得到了***改善。通過進一步的振動分析驗證,2X頻率的振幅降低了90%以上,絞線機在高轉速下的運行變得更加平穩(wěn),設備的故障風險大幅降低。
這一成功案例不僅幫助客戶解決了設備的實際問題,還為企業(yè)的生產效率提供了保障。設備故障預防及維修優(yōu)化**減少了非計劃停機時間,提高了生產線的穩(wěn)定性,直接提升了產能和經濟效益。
振迪檢測的優(yōu)勢:精細、可靠的設備健康管理
振迪檢測依托瑞典VMI的振動分析技術和多年的設備故障診斷經驗,能夠為各類工業(yè)設備提供精細的健康管理服務。通過對設備運行狀態(tài)的實時監(jiān)測和數據分析,振迪檢測不僅能夠提前發(fā)現潛在的故障,還能夠為企業(yè)提供定制化的維修建議,從根本上提升設備的運行可靠性。
在設備管理中,振迪檢測始終秉承著“預防為主,診斷為輔”的理念,通過科學的檢測手段,幫助企業(yè)降低維護成本,延長設備使用壽命。無論是在制造業(yè)、電力行業(yè),還是在石油、化工等領域,振迪檢測的技術服務都已獲得了廣泛的應用和認可。
結語
此次絞線機故障案例展示了振迪檢測在設備故障診斷領域的能力。通過精細的振動分析、快速的動平衡校正和有效的材料更換方案,振迪檢測不僅幫助客戶解決了設備運行中的問題,還為企業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎。如果您的設備也面臨類似的故障問題,歡迎與振迪檢測聯系,我們將為您提供專業(yè)的設備故障解決方案。